隨著彬州公司乙二醇裝置性能考核結束,裝置滿負荷穩(wěn)定運行,效益提升工作成為運行生產的關注點。彬州公司首先保證安全穩(wěn)定生產,為實現(xiàn)效益提升、明確工作任務、細化工作內容,彬州公司分別在日常基礎管理,節(jié)約生產成本,提高生產負荷,挖掘裝置潛能上下功夫,積極行動、認真落實。
強化設備管理,消除設備隱患
生產部設備組堅持每日巡檢全廠設備運行情況,重點關注廠控設備運行情況,每周組織車間設備檢查,并對車間設備管理臺賬進行不定期抽查,做好督促管理工作;對于特殊工況運行設備,要求車間制定特護方案和預案,并加強巡檢次數(shù),監(jiān)護運行、擇機處理。
優(yōu)化工藝指標,提升裝置負荷
系統(tǒng)的穩(wěn)定運行重在工藝指標的控制,系統(tǒng)負荷提升關鍵是指標優(yōu)化,在細節(jié)。從四月份起,各車間已開始著手對系統(tǒng)運行工況全面展開調整優(yōu)化,這個過程是在設計指標基礎上的探索,需要的是耐心,每一個工藝指標的變化,對整個單元的影響都比較敏感。車間主任和工藝員精心計算,重點安排,細心調整,積累數(shù)據(jù)。經過短期的調整優(yōu)化,工藝產氣量達到預期效果,工業(yè)產品產量逐步提升。
嚴抓水電管理,落實節(jié)能降耗
生產部根據(jù)現(xiàn)場情況,由調度組織,帶領各車間班長,在滿足生產、人員安全的前提下,逐單元調整夜間照明,保證夜間照明可控;調度員每日關注生產、生活用水,現(xiàn)場檢查跑冒滴漏,及時聯(lián)系車間消漏,整改;制氣車間通過對火炬凝液外送管線改造,將其回收至磨機處理,車間內部消化,減少排至污水站的高COD廢水。既保證了磨機用水,又減輕污水站處理廢水壓力,一舉兩得。
推進技改實施,挖掘裝置潛能
技術改造是生產運行期間,發(fā)掘裝置潛能的可靠的手段。制氣車間對氣化爐燒嘴的技術改造的完成,有效提升了氣化爐負荷,氣化爐運行穩(wěn)定,氣量達到預期值。制氣車間聯(lián)合計控電儀分部,通過技術改造,將原本需常態(tài)運行備用的空壓站機組實現(xiàn)遠程啟停,達到停機熱備安全穩(wěn)定、事半功倍;后續(xù)蒸汽發(fā)電、差壓發(fā)電等科技項目工作正在努力推進。
效益提升工作穩(wěn)定長周期運行是前提,節(jié)水節(jié)電、成本管理是基礎,工藝優(yōu)化、技術改造是有效途徑,此項工作任重道遠,并非朝夕之間能完成,彬州公司干部職工本著主人翁意識,立足長遠發(fā)展,在生產運行中積累經驗,夯基礎、保穩(wěn)定、提負荷、挖潛能,爭取早日使效益提升最優(yōu)化。